動力滾筒
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新型皮帶輸送機滾筒包膠工藝的應用介紹

發布日期:2017-12-24 作者: 點擊:

新型皮帶輸送機的動力傳(chuan) 輸是通過傳(chuan) 動滾筒與(yu) 輸送帶,通過相互摩擦力的作用從(cong) 而產(chan) 生動能的傳(chuan) 遞,由於(yu) 滾筒是由鐵質筒體(ti) 和旋轉通心軸兩(liang) 部分組成,為(wei) 了增大筒體(ti) 表麵與(yu) 輸送帶表麵的摩擦力,在筒體(ti) 表麵硫化一層帶V形凹槽的橡膠套,從(cong) 而通過增大摩擦力而保證輸送帶的傳(chuan) 動。由於(yu) 裝船機尾車運行幹擾,BM皮帶輸送機無法全程加裝防雨罩,在實際運行過程中,皮帶輸送機在雨、霧、霜、雪等濕度大的天氣條件下,極易發生打滑或空轉的現象,因打滑導致流程停止,不僅(jin) 衍生流程其它設備的故障,而且造成各轉接點的衝(chong) 擊和灑料,同時頻繁的啟動加重了滾筒和輸送帶的磨損,增加了電耗,使生產(chan) 成本和維修成本上升,大大降低了的作業(ye) 效率。


滾筒1、問題情況分析

經過現場勘查、分析,發現造成嚴(yan) 重打滑現象的原因是由於(yu) 滾筒與(yu) 輸送帶長時間運行後,膠麵發生碳化,表麵變得光滑缺少彈性,在高濕度條件下,輸送帶表麵和滾筒包膠表麵摩擦力不足,無法正常將驅動滾筒的運轉速度通過摩擦力傳(chuan) 遞到承載皮帶上,在啟動或上料的瞬間滾筒不能帶動皮帶按照正常速度運行,導致皮帶打滑,使得煤炭灑落並停止流程。


2、解決(jue) 方案的確定

為(wei) 避免潮濕情況下由於(yu) 滾筒和輸送帶之間的摩擦因數減小造成的打滑現象,建議采用摩擦係數更 大,耐磨性能更強的材料包膠的滾筒。根據對相關(guan) 領 域的研究及市場調研,目前硫化工藝能夠將小型陶瓷塊固定於(yu) 滾筒的包膠層,通過性能指標的測量,決(jue) 定對此方案進行立項,見下表。 陶瓷包膠滾筒是在原有滾筒筒皮上冷粘一層陶瓷耐磨板,是德國TIPTOP公司采用含量92%的氧化獨立的表麵帶顆粒的陶瓷片,經特殊的工藝與(yu) 橡膠結合,並深深的嵌入橡膠裏。用此高新材料覆於(yu) 傳(chuan) 動滾筒上,可大大提高傳(chuan) 動滾筒的摩擦係數和抗磨損性能。根據表中數據可得,潮濕情況下,陶瓷滾筒摩擦係數可達0.50~0.80,比普通橡膠滾筒幹燥工況下的摩擦係數還要高,此材料是解決(jue) 輸送機打滑問題的最佳選擇。


3、使用情況總結

在實驗過程中,在原廢舊驅動滾筒上進行改造。首先,對滾筒的殘膠進行清除,然後用專(zhuan) 用的打磨機對筒皮進行打磨、拋光,使得表麵潔淨無鏽蝕,再用 專(zhuan) 用的清洗劑進行清洗,去除殘存雜質,若表麵有水,應待其幹燥後再行下一步工序。將固化劑均勻的塗抹在滾筒表麵及陶瓷膠板背麵上,並使兩(liang) 者徹底幹燥後進行粘貼,塗抹固化劑的程序可多操作幾次,從(cong) 而保證二者的粘貼牢固程度。在硫化過程中,用碾 壓輪不斷碾壓,以保證膠板與(yu) 滾筒粘貼牢固有效無氣泡。最後,用膠料對接縫處進行填充,保證包膠層表麵圓滑無裂縫,並在幹燥後進行打磨,增大包膠層邊緣的承載能力。


在經過現場長達8個(ge) 月的運轉實驗過程中,針對皮帶輸送機的運轉工作進行了詳細的跟蹤調研,雨、霧、雪等惡劣天氣,改造後的輸送機均未發生過打滑或空轉的故障。

通過使用發現陶瓷包膠滾筒有如下優(you) 點:利用較低的輸送帶張緊力,減少了皮帶輸送機張緊裝置在現場作業(ye) 過程中的過度磨損,改善了係統的受力和穩定性,通過傳(chuan) 動滾筒和輸送帶間的較大摩擦力,減少了輸送帶和滾筒的磨損,延長了輸送機的安全使用壽命,確保了皮帶的運行能力和極強的耐磨性能,安裝施工容易,且維護成本低。

本文網址:http://www.wfcatv.com/news/389.html

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